Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S.
La empresa INCOLPAN SAS se dedica a la fabricación y comercialización de pan en Santander, que ha venido evolucionando con el fin de aumentar su productividad y adaptabilidad a los cambios que exige el mercado en la industria panificadora. El objetivo de este documento es diseñar e implementar un pl...
- Autores:
-
Ortiz Ruiz, Deixon
Mnosalva Chivata, Dexy Liliana
- Tipo de recurso:
- http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/40173
- Palabra clave:
- Mejoramiento
Productividad
Capacidad
Distribución de planta
Estudio de tiempos
5s
despilfarros
Lean Manufacturing.
Improvement
Productivity
Capacity
Plant distribution
Time study
5s
waste
Lean Manufacturing.
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
id |
UISANTADR2_ce0b794beee97d9bc42eef1de29a30cc |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/40173 |
network_acronym_str |
UISANTADR2 |
network_name_str |
Repositorio UIS |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
dc.title.english.none.fl_str_mv |
Improvement of the productive process for the company INCOLPA SAS. * |
title |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
spellingShingle |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. Mejoramiento Productividad Capacidad Distribución de planta Estudio de tiempos 5s despilfarros Lean Manufacturing. Improvement Productivity Capacity Plant distribution Time study 5s waste Lean Manufacturing. |
title_short |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
title_full |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
title_fullStr |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
title_full_unstemmed |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
title_sort |
Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S. |
dc.creator.fl_str_mv |
Ortiz Ruiz, Deixon Mnosalva Chivata, Dexy Liliana |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Velasco Sossa, Fabio Adolfo Garavito Hernandez, Edwin Alberto |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Ortiz Ruiz, Deixon Mnosalva Chivata, Dexy Liliana |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Mejoramiento Productividad Capacidad Distribución de planta Estudio de tiempos 5s despilfarros Lean Manufacturing. |
topic |
Mejoramiento Productividad Capacidad Distribución de planta Estudio de tiempos 5s despilfarros Lean Manufacturing. Improvement Productivity Capacity Plant distribution Time study 5s waste Lean Manufacturing. |
dc.subject.keyword.none.fl_str_mv |
Improvement Productivity Capacity Plant distribution Time study 5s waste Lean Manufacturing. |
description |
La empresa INCOLPAN SAS se dedica a la fabricación y comercialización de pan en Santander, que ha venido evolucionando con el fin de aumentar su productividad y adaptabilidad a los cambios que exige el mercado en la industria panificadora. El objetivo de este documento es diseñar e implementar un plan de mejoramiento del proceso productivo, basado en la filosofía Lean Manufacturing, que permita mejorar la productividad y ventas de la empresa. Inicialmente en el proyecto se realiza un diagnostico en la planta de producción a seis productos seleccionados, en el cual se aplican diferentes herramientas de Lean Manufacturing, como: análisis de despilfarros, metodología de 5´s y estandarización de los procesos. También se realizó un estudio de medición de tiempos, análisis de capacidad instalada, plan maestro de producción (MPS) y diagrama de causa y efecto. Además, un análisis y rediseño sobre la distribución actual de la planta y el análisis del flujo del proceso mediante la simulación en el software FlexSim para el aumento de recursos y eliminación de cuellos de botella. En la etapa de la implementación de las propuestas, se realizaron capacitaciones a todo el personal involucrado en el proceso, después se realizó el seguimiento a cada una de las propuestas y por último se evaluaron los resultados obtenidos. A través de los diferentes capítulos se muestra el estudio y trabajo realizado. |
publishDate |
2020 |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2020 2024-03-04T00:43:50Z |
dc.date.created.none.fl_str_mv |
2020 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2020 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2024-03-04T00:43:50Z |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.hasversion.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
format |
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40173 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co |
url |
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40173 https://noesis.uis.edu.co |
identifier_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.none.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 |
dc.rights.creativecommons.none.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería Industrial |
dc.publisher.school.none.fl_str_mv |
Escuela de Estudios Industriales y Empresariales |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad Industrial de Santander |
institution |
Universidad Industrial de Santander |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/e01ef23b-d432-4ff5-a44a-c2ec3242b0d3/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6a73570d-a794-4c13-83bd-ec217c46bc3f/download https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/fea3a9b1-7eb7-4b12-b10c-177604235f80/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
f8116b09795c39fca6ae71508ad34d59 8d54535240dc7f8c4b237a2732340fc8 75f6db2b792c45e45e2388eb584f11cc |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
DSpace at UIS |
repository.mail.fl_str_mv |
noesis@uis.edu.co |
_version_ |
1814095186281627648 |
spelling |
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Velasco Sossa, Fabio AdolfoGaravito Hernandez, Edwin AlbertoOrtiz Ruiz, DeixonMnosalva Chivata, Dexy Liliana2024-03-04T00:43:50Z20202024-03-04T00:43:50Z20202020https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/40173Universidad Industrial de SantanderUniversidad Industrial de Santanderhttps://noesis.uis.edu.coLa empresa INCOLPAN SAS se dedica a la fabricación y comercialización de pan en Santander, que ha venido evolucionando con el fin de aumentar su productividad y adaptabilidad a los cambios que exige el mercado en la industria panificadora. El objetivo de este documento es diseñar e implementar un plan de mejoramiento del proceso productivo, basado en la filosofía Lean Manufacturing, que permita mejorar la productividad y ventas de la empresa. Inicialmente en el proyecto se realiza un diagnostico en la planta de producción a seis productos seleccionados, en el cual se aplican diferentes herramientas de Lean Manufacturing, como: análisis de despilfarros, metodología de 5´s y estandarización de los procesos. También se realizó un estudio de medición de tiempos, análisis de capacidad instalada, plan maestro de producción (MPS) y diagrama de causa y efecto. Además, un análisis y rediseño sobre la distribución actual de la planta y el análisis del flujo del proceso mediante la simulación en el software FlexSim para el aumento de recursos y eliminación de cuellos de botella. En la etapa de la implementación de las propuestas, se realizaron capacitaciones a todo el personal involucrado en el proceso, después se realizó el seguimiento a cada una de las propuestas y por último se evaluaron los resultados obtenidos. A través de los diferentes capítulos se muestra el estudio y trabajo realizado.PregradoIngeniero IndustrialThe company Incolpan SAS is dedicated to the manufacture and marketing of bread in Santander, which has been evolving in order to increase its productivity and adaptability to the changes demanded by the market in the bakery industry. The objective of this document is to design and implement a product process improvement plan, based on the Lean Manufacturing philosophy, that allows improving the company's productivity and sales. Initially in the project, a diagnosis is made in the production plant of six selected products, in which different Lean Manufacturing tools are applied, such as: waste analysis, 5's methodology and standardization of the processes. A study of measurement and times, analysis of installed capacity, master production plan (MPS) and cause and effect diagram were also carried out. In addition, an analysis and redesign of the current distribution of the plant and the analysis of the process flow through the simulation in flexSim software to increase the necessary resources and eliminate bottlenecks, depending on the problem faced. In the implementation phase of the proposals, training was carried out for all the personnel involved in the process. Afterwards, each of the proposals was followed up and finally the results obtained were evaluated. Through the different chapters, the study and work carried out are shown.application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingenierías FisicomecánicasIngeniería IndustrialEscuela de Estudios Industriales y EmpresarialesMejoramientoProductividadCapacidadDistribución de plantaEstudio de tiempos5sdespilfarrosLean Manufacturing.ImprovementProductivityCapacityPlant distributionTime study5swasteLean Manufacturing.Mejoramiento del proceso productivo para la empresa Incolpan S.A.S.Improvement of the productive process for the company INCOLPA SAS. *Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceORIGINALCarta de autorización.pdfapplication/pdf352892https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/e01ef23b-d432-4ff5-a44a-c2ec3242b0d3/downloadf8116b09795c39fca6ae71508ad34d59MD51Documento.pdfapplication/pdf4116521https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/6a73570d-a794-4c13-83bd-ec217c46bc3f/download8d54535240dc7f8c4b237a2732340fc8MD52Nota de proyecto.pdfapplication/pdf319425https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/fea3a9b1-7eb7-4b12-b10c-177604235f80/download75f6db2b792c45e45e2388eb584f11ccMD5320.500.14071/40173oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/401732024-03-03 19:43:50.833http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/open.accesshttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |