Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma

This project aims to present improvements in the area of knitting collars and cuffs in a configuration company located in Santiago de Cali, Colombia, in which a reduction of cycle times is made to increase the productivity of the process. of this project seeks to meet the current demand of the marke...

Full description

Autores:
Padilla Delgado, Santiago
Torres Bedoya, Natalia
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/6750
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10819/6750
Palabra clave:
Lean Manufacturing
Seis Sigma
Productividad
Reducción de tiempos de ciclo
Six Sigma
Productivity
Cycle time reduction
Six Sigma (Normas de control de calidad)
Estudio de tiempos y movimientos
Mejoramiento de procesos
Rights
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANBUENAV2_04441e76b10bf25be7e3936a2cd2be31
oai_identifier_str oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/6750
network_acronym_str SANBUENAV2
network_name_str Repositorio USB
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
title Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
spellingShingle Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
Lean Manufacturing
Seis Sigma
Productividad
Reducción de tiempos de ciclo
Six Sigma
Productivity
Cycle time reduction
Six Sigma (Normas de control de calidad)
Estudio de tiempos y movimientos
Mejoramiento de procesos
title_short Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
title_full Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
title_fullStr Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
title_full_unstemmed Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
title_sort Reducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis Sigma
dc.creator.fl_str_mv Padilla Delgado, Santiago
Torres Bedoya, Natalia
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Pérez Vergara, Ileana Gloria
Rueda Rendón, Gabriel
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Padilla Delgado, Santiago
Torres Bedoya, Natalia
dc.subject.spa.fl_str_mv Lean Manufacturing
Seis Sigma
Productividad
Reducción de tiempos de ciclo
Six Sigma
Productivity
Cycle time reduction
topic Lean Manufacturing
Seis Sigma
Productividad
Reducción de tiempos de ciclo
Six Sigma
Productivity
Cycle time reduction
Six Sigma (Normas de control de calidad)
Estudio de tiempos y movimientos
Mejoramiento de procesos
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Six Sigma (Normas de control de calidad)
Estudio de tiempos y movimientos
Mejoramiento de procesos
description This project aims to present improvements in the area of knitting collars and cuffs in a configuration company located in Santiago de Cali, Colombia, in which a reduction of cycle times is made to increase the productivity of the process. of this project seeks to meet the current demand of the market which will increase, the capacity of the machine and the bearing, the production, the increase of the productivity, the competitiveness and the positioning in the market. The execution of the project was carried out guided by the standards of the Lean Six Sigma philosophy applied with the DMAIC methodology, implementing the different tools provided in each study phase (Define-Measure-Use-Improve-Control-Control), which allowed to obtain as a final result an increase in productivity 29%, which went from 15.68 pieces / hour to 20.26 pieces / hour.
publishDate 2018
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2018-12-12T14:31:22Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2018-12-12T14:31:22Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2018
dc.date.submitted.none.fl_str_mv 2018-12-12
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.spa.spa.fl_str_mv Trabajo de Grado
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10819/6750
url http://hdl.handle.net/10819/6750
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.cc.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.format.spa.fl_str_mv pdf
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 117 páginas
dc.format.medium.spa.fl_str_mv Recurso en linea
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad San Buenaventura, Cali
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Ingenierias
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Industrial
dc.publisher.sede.spa.fl_str_mv Cali
institution Universidad de San Buenaventura
dc.source.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv [1] U. E. Gómez P. y O. Gómez N., «Modelo de simulación para el proceso de producción en empresas de confección textil,» Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, vol. 11, nº 24, p. 18, Enero-Marzo 2013. [2] W. uniformes, «Wimo uniformes,» P&P GROUP S.A.S., 2016. [En línea]. Available: http://www.wimo.com.co/who-we-are/. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [3] A. F. M. Zapata y C. M. Acevedo, «Reducción del tiempo de ciclo para el aumento de la productividad en el proceso de elaboración de concentrado para gallinas ponedoras.,» Cali , 2018. [4] A. F. Cardona Cuero y J. D. Vela Ospina, «Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops,» Cali , 2018. [5] P. Rendón Gil y M. O`byrne Lozano, «Diseño de un modelo para la reducción del tiempo de ciclo en la atención al cliente del plato Alas,» Cali , 2017. [6] N. R. UMBA RODRÍGUEZ y J. D. DUARTE CORDON, «PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN LA FÁBRICA DE ALMOJÁBANAS EL GOLOSO,» Bogota D.C, 2017. [7] M. C. Fuentes Morales, F. J. López Benavides, D. Atayde Campos y M. C. Chavarría Gaytán, «Reducción de tiempo de ciclo del área de corte mediante la aplicación de la técnica smed,» Culcyt - Cultura científica y Tecnológica, vol. 13, nº 59, p. 8, 2016. [8] D. M. NÚÑEZ y D. A. LIBREROS RAMÍREZ, «INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELAB ORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE,» Cali , 2015. [9] C. . A. BALLEN MONTES y J. F. CRUZ CASTAÑEDA, «DISMINUCION DE TIEMPO DE CICLO EN LA FABRICACION DE SUAVIZANTES PARA TELAS EN LA EMPRESA J Y C,» Cali , 2015. [10] J. URBINA REYES y F. J. CEBALLOS ORTEGA, «INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA MEJORA DE TIEMPO DE CICLO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA YESOS Y FIGURAS DEL VALLE,» Cali , 2014. [11] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=AE4YgA5. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [12] R. A. D. C. Málaga, «Estudio técnico de la producción de harina de lúcuma en la sierra de Piura,» Piura , 2006. [13] A. Ruiz y F. Rojas , «Herramientas de calidad,» Madrid, 2009. [14] A. Luceño Vázquez y F. J. González Ortiz, Métodos estadísticos para medir, describir y controlar la variabilidad, Cantabria (España): Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015, p. 379. [15] I. AMÓN URIBE, «GUÍA METODOLÓGICA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN DE DATOS,» Medellin , 2010. [16] CAMFive, «CAMFive,» CAMFive , 2014. [En línea]. Available: http://www.camfive.com/colombia/tejedoras/#text3. [Último acceso: 07 Noviembre 2018]. [17] J. Prokopenko, «La gestión de la productividad,» Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, Suiza, 1989. [18] J. E. Medina Fernández de Soto , Modelo integral de productividad, Bogota, D.C.: Fondo de Publicaciones, 2007, p. 154. [19] L. Silvia, L. Garcia y F. Villareal, «Six Sigma: factores y conceptos claves,» Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa, vol. 22, nº 36, p. 14, Mayo 2014. [20] N. Marulanda Grisales, G. E. León , H. H. González Gaitán y E. A. Hincapié Pizza, «Caracterización de la implementación de herramientas Lean Manufacturing: estudio de caso en algunas empresas colombianas,» POLIANTEA, vol. 12, nº 22, p. 24, Enero - Junio 2016. [21] O. L. Mantilla Celis y J. M. Sáchez Garcia, «Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma,» Redalyc, vol. 28, nº 124, p. 22, Julio-Septiembre 2012. [22] J. P. García Sabater, «Takt Time. Tiempo de Ciclo,» España , 2013. [23] D. X. C. Manobanda, «Estandarización del proceso de control y su incidencia en la calidad del modelo M4 en la empresa Ciauto Cia.LDTA.De la ciudad de Ambato,» Ambato, 2017. [24] H. Gutiérrez Pulido y R. d. l. V. Salazar, Control estadístico de calidad y Seis Sigma, México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 502. [25] L. D. Ángel Torres, «Modelos y herramientas utilizados en la implementación de sistemas de gestión de calidad,» Questionar: Investigación Específica , vol. 3, nº 1, p. 11, 20 Octubre 2015. [26] D. A. Guerrero Chanduví, «Desarrollo del acta de constitución,» Repositorio institucional PIRHUA Universidad de Piura, Piura, 2018. [27] B. W. Niebel y A. Freivalds, Ingeniería industrial:Métodos, estándares y diseño del trabajo, México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 752. [28] J. F. MONTAÑEZ MUÑOZ y C. A. GÓMEZ PEÑUELA , «IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA SIX SIGMA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.,» Bogota D.C.,2006. [29] G. T. A. y V. R. S. M., «Mapa de cadena de valor implementado en la empresa Agronopal ubicada en el D.F.,» Redalyc, vol. 16, nº 1, p. 8, 2012. [30] M. Rother y J. Shook, Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, USA: The Lean Enterprise , 2003, p. 102. [31] M. F. SALGUERO MANOSALVAS , «DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO APLICANDO LAS FILOSOFÍAS RCM Y FMEA A LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC, BASE1, FRANCISCO DE ORELLANA,» Sangolquí (Ecuador), 2010. [32] L. Padilla, «Lean Manufacturing manufactura esbelta / agíl,» Revista Electrónica Ingeniería Primero, nº 15, p. 6, Enero 2010. [33] D. G. Johan Armando, . P. Franco Cicedo y . L. Rivera Cadavid, «Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el aprendizaje de Lean Manufacturing,» Sistemas & Telemática, vol. 7, nº 14, p. 37, 2009. [34] A. J. Quintana Hernández, «Estandarización en producción a través de la instalación de mecanismos básicos en una máquina formadora de vidrio en Vidriera Guatemalteca, S.A.,» Guatemala, 2017. [35] C. E. Beltrán Rodríguez y A. D. Soto Bernal, «Aplicación de herramientas lean manufacturing en los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S,» Bogotá D.C , 2017. [36] A. Suñé Torrents, F. Gil Vilda y I. Arcusa Postils, Manual práctico de diseño de sistemas productivos, Madrid: Ediciones Diaz de Santos, S.A., 2004, p. 294. [37] L. F. Barragán Lambert, «Implementación de la metodología DMAIC de Lean Seis Sigma para la reducción de desperdicios en el quirófano de un hospital privado de San Luis Potos,» San Luis Potosí, S.L.P., 2015. [38] L. O. Ferrucho Bran y S. Rodríguez Hernández, «Proyecto Educativo Bonaventuriano - PEB,» Bonaventuriana , Bogotá, Colombia , 2010. [39] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/search/search?w=modelos. [Último acceso: 10 Octubre 2018
dc.source.instname.spa.fl_str_mv Universidad de San Buenaventura - Cali
dc.source.other.spa.fl_str_mv Cali, Trabajo de Grado, T658.542 P123r
dc.source.reponame.spa.fl_str_mv Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura
bitstream.url.fl_str_mv https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/f413e296-e221-4c68-a29a-0081e8377336/download
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/c4169553-1e99-4990-94dd-a5866d97ebea/download
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ad4510ad-9407-4dc4-b1bd-43c07da2074f/download
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/b0a27286-80df-4693-adfd-1e668836c8b8/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 0c7b7184e7583ec671a5d9e43f0939c0
a104d6fc162fd411e545279cacb1a3f1
26f0de67c68785c8fed2a81df1d38621
b45e2027484212881f623239a8be9174
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombia
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1808479239875330048
spelling Comunidad Científica y AcadémicaPérez Vergara, Ileana Gloriad67f44c8-a231-4228-af77-6cc4570d53e4-1Rueda Rendón, Gabrielb8347f7e-9644-4e08-ae2d-472c2cb17bb3-1Padilla Delgado, Santiago86129059-c905-4e43-a5e5-afc52090e279-1Torres Bedoya, Nataliaa9d3030b-9a7b-4b4c-916b-45e88a667760-12018-12-12T14:31:22Z2018-12-12T14:31:22Z20182018-12-12This project aims to present improvements in the area of knitting collars and cuffs in a configuration company located in Santiago de Cali, Colombia, in which a reduction of cycle times is made to increase the productivity of the process. of this project seeks to meet the current demand of the market which will increase, the capacity of the machine and the bearing, the production, the increase of the productivity, the competitiveness and the positioning in the market. The execution of the project was carried out guided by the standards of the Lean Six Sigma philosophy applied with the DMAIC methodology, implementing the different tools provided in each study phase (Define-Measure-Use-Improve-Control-Control), which allowed to obtain as a final result an increase in productivity 29%, which went from 15.68 pieces / hour to 20.26 pieces / hour.Este proyecto tiene como objetivo presentar las mejoras efectuadas en el área de tejido de cuellos y tiras de puños en una empresa de confección ubicada en Santiago de Cali, Colombia, en la cual se realizó una reducción de tiempos de ciclo para aumentar la productividad del proceso. La realización de este proyecto busca cumplir con la demanda actual del mercado que va en aumento, logrando mejorar la capacidad de la máquina y por ende, de la producción, incrementando la productividad, competitividad y posicionamiento en el mercado. La ejecución del proyecto se realizó guiado bajo los estándares de la filosofía Lean Seis Sigma aplicada con la metodología DMAIC, implementando las diferentes herramientas proporcionadas en cada fase de estudio (Definir-Medir-Analizar-Mejorar-Controlar), las cuales permitieron obtener como resultado final un aumento de la productividad 29%, que pasó de 15,68 piezas/hora a 20,26 piezas/hora.pdf117 páginasRecurso en lineaapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10819/6750spaUniversidad San Buenaventura, CaliIngenieriasIngeniería IndustrialCaliAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] U. E. Gómez P. y O. Gómez N., «Modelo de simulación para el proceso de producción en empresas de confección textil,» Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, vol. 11, nº 24, p. 18, Enero-Marzo 2013. [2] W. uniformes, «Wimo uniformes,» P&P GROUP S.A.S., 2016. [En línea]. Available: http://www.wimo.com.co/who-we-are/. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [3] A. F. M. Zapata y C. M. Acevedo, «Reducción del tiempo de ciclo para el aumento de la productividad en el proceso de elaboración de concentrado para gallinas ponedoras.,» Cali , 2018. [4] A. F. Cardona Cuero y J. D. Vela Ospina, «Diseño de un plan acción para la reducción del tiempo de ciclo en la línea de producción de tops,» Cali , 2018. [5] P. Rendón Gil y M. O`byrne Lozano, «Diseño de un modelo para la reducción del tiempo de ciclo en la atención al cliente del plato Alas,» Cali , 2017. [6] N. R. UMBA RODRÍGUEZ y J. D. DUARTE CORDON, «PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS LEAN MANUFACTURING PARA LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE CICLO EN LA FÁBRICA DE ALMOJÁBANAS EL GOLOSO,» Bogota D.C, 2017. [7] M. C. Fuentes Morales, F. J. López Benavides, D. Atayde Campos y M. C. Chavarría Gaytán, «Reducción de tiempo de ciclo del área de corte mediante la aplicación de la técnica smed,» Culcyt - Cultura científica y Tecnológica, vol. 13, nº 59, p. 8, 2016. [8] D. M. NÚÑEZ y D. A. LIBREROS RAMÍREZ, «INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE CICLO EN EL PROCESO DE ELAB ORACIÓN DE CALZADO PARA HOMBRE,» Cali , 2015. [9] C. . A. BALLEN MONTES y J. F. CRUZ CASTAÑEDA, «DISMINUCION DE TIEMPO DE CICLO EN LA FABRICACION DE SUAVIZANTES PARA TELAS EN LA EMPRESA J Y C,» Cali , 2015. [10] J. URBINA REYES y F. J. CEBALLOS ORTEGA, «INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA MEJORA DE TIEMPO DE CICLO DE PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA YESOS Y FIGURAS DEL VALLE,» Cali , 2014. [11] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=AE4YgA5. [Último acceso: 11 Septiembre 2018]. [12] R. A. D. C. Málaga, «Estudio técnico de la producción de harina de lúcuma en la sierra de Piura,» Piura , 2006. [13] A. Ruiz y F. Rojas , «Herramientas de calidad,» Madrid, 2009. [14] A. Luceño Vázquez y F. J. González Ortiz, Métodos estadísticos para medir, describir y controlar la variabilidad, Cantabria (España): Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015, p. 379. [15] I. AMÓN URIBE, «GUÍA METODOLÓGICA PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE DEPURACIÓN DE DATOS,» Medellin , 2010. [16] CAMFive, «CAMFive,» CAMFive , 2014. [En línea]. Available: http://www.camfive.com/colombia/tejedoras/#text3. [Último acceso: 07 Noviembre 2018]. [17] J. Prokopenko, «La gestión de la productividad,» Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, Suiza, 1989. [18] J. E. Medina Fernández de Soto , Modelo integral de productividad, Bogota, D.C.: Fondo de Publicaciones, 2007, p. 154. [19] L. Silvia, L. Garcia y F. Villareal, «Six Sigma: factores y conceptos claves,» Revista de la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa, vol. 22, nº 36, p. 14, Mayo 2014. [20] N. Marulanda Grisales, G. E. León , H. H. González Gaitán y E. A. Hincapié Pizza, «Caracterización de la implementación de herramientas Lean Manufacturing: estudio de caso en algunas empresas colombianas,» POLIANTEA, vol. 12, nº 22, p. 24, Enero - Junio 2016. [21] O. L. Mantilla Celis y J. M. Sáchez Garcia, «Modelo tecnológico para el desarrollo de proyectos logísticos usando Lean Six Sigma,» Redalyc, vol. 28, nº 124, p. 22, Julio-Septiembre 2012. [22] J. P. García Sabater, «Takt Time. Tiempo de Ciclo,» España , 2013. [23] D. X. C. Manobanda, «Estandarización del proceso de control y su incidencia en la calidad del modelo M4 en la empresa Ciauto Cia.LDTA.De la ciudad de Ambato,» Ambato, 2017. [24] H. Gutiérrez Pulido y R. d. l. V. Salazar, Control estadístico de calidad y Seis Sigma, México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 502. [25] L. D. Ángel Torres, «Modelos y herramientas utilizados en la implementación de sistemas de gestión de calidad,» Questionar: Investigación Específica , vol. 3, nº 1, p. 11, 20 Octubre 2015. [26] D. A. Guerrero Chanduví, «Desarrollo del acta de constitución,» Repositorio institucional PIRHUA Universidad de Piura, Piura, 2018. [27] B. W. Niebel y A. Freivalds, Ingeniería industrial:Métodos, estándares y diseño del trabajo, México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V., 2009, p. 752. [28] J. F. MONTAÑEZ MUÑOZ y C. A. GÓMEZ PEÑUELA , «IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA SIX SIGMA EN LA MEJORA DE PROCESOS Y SEGURIDAD EN LAS INTALACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.,» Bogota D.C.,2006. [29] G. T. A. y V. R. S. M., «Mapa de cadena de valor implementado en la empresa Agronopal ubicada en el D.F.,» Redalyc, vol. 16, nº 1, p. 8, 2012. [30] M. Rother y J. Shook, Learning to See: Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, USA: The Lean Enterprise , 2003, p. 102. [31] M. F. SALGUERO MANOSALVAS , «DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO ESTRATÉGICO APLICANDO LAS FILOSOFÍAS RCM Y FMEA A LAS MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC, BASE1, FRANCISCO DE ORELLANA,» Sangolquí (Ecuador), 2010. [32] L. Padilla, «Lean Manufacturing manufactura esbelta / agíl,» Revista Electrónica Ingeniería Primero, nº 15, p. 6, Enero 2010. [33] D. G. Johan Armando, . P. Franco Cicedo y . L. Rivera Cadavid, «Aplicación de herramientas de pensamiento sistémico para el aprendizaje de Lean Manufacturing,» Sistemas & Telemática, vol. 7, nº 14, p. 37, 2009. [34] A. J. Quintana Hernández, «Estandarización en producción a través de la instalación de mecanismos básicos en una máquina formadora de vidrio en Vidriera Guatemalteca, S.A.,» Guatemala, 2017. [35] C. E. Beltrán Rodríguez y A. D. Soto Bernal, «Aplicación de herramientas lean manufacturing en los procesos de recepción y despacho de la empresa HLF Romero S.A.S,» Bogotá D.C , 2017. [36] A. Suñé Torrents, F. Gil Vilda y I. Arcusa Postils, Manual práctico de diseño de sistemas productivos, Madrid: Ediciones Diaz de Santos, S.A., 2004, p. 294. [37] L. F. Barragán Lambert, «Implementación de la metodología DMAIC de Lean Seis Sigma para la reducción de desperdicios en el quirófano de un hospital privado de San Luis Potos,» San Luis Potosí, S.L.P., 2015. [38] L. O. Ferrucho Bran y S. Rodríguez Hernández, «Proyecto Educativo Bonaventuriano - PEB,» Bonaventuriana , Bogotá, Colombia , 2010. [39] R. A. Española, «RAE,» [En línea]. Available: http://dle.rae.es/srv/search/search?w=modelos. [Último acceso: 10 Octubre 2018Universidad de San Buenaventura - CaliCali, Trabajo de Grado, T658.542 P123rBiblioteca Digital Universidad de San BuenaventuraLean ManufacturingSeis SigmaProductividadReducción de tiempos de cicloSix SigmaProductivityCycle time reductionSix Sigma (Normas de control de calidad)Estudio de tiempos y movimientosMejoramiento de procesosIngeniero IndustrialReducción del tiempo de ciclo de fabricación de piezas de tejido en una empresa de confección para aumentar la productividad en el área de tejido por medio de la metodología Lean Seis SigmaTrabajo de grado - PregradoTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fPublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82071https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/f413e296-e221-4c68-a29a-0081e8377336/download0c7b7184e7583ec671a5d9e43f0939c0MD52ORIGINALReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdfReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdfapplication/pdf5497892https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/c4169553-1e99-4990-94dd-a5866d97ebea/downloada104d6fc162fd411e545279cacb1a3f1MD51TEXTReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdf.txtReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdf.txtExtracted texttext/plain143925https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ad4510ad-9407-4dc4-b1bd-43c07da2074f/download26f0de67c68785c8fed2a81df1d38621MD53THUMBNAILReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdf.jpgReduccion_tiempo_ciclo_Padilla_2018.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7713https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/b0a27286-80df-4693-adfd-1e668836c8b8/downloadb45e2027484212881f623239a8be9174MD5410819/6750oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/67502023-02-23 16:24:37.502http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.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