Normalización del trabajo para las líneas de producción y mantenimiento de cilindros metálicos de la empresa Cinsa – Yumbo
Como punto de partida, se analizó el trabajo realizado por Martínez1, en el cual por primera vez en la empresa cinsa-yumbo se estableció una normalización (estudio de métodos y tiempos) a las líneas de producción y mantenimiento en el año 2013. En el desarrollo, se identificaron y examinaron las act...
- Autores:
-
Sánchez Camacho, Jhon Edinson
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Autónoma de Occidente
- Repositorio:
- RED: Repositorio Educativo Digital UAO
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:red.uao.edu.co:10614/14023
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10614/14023
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- Palabra clave:
- Ingeniería Industrial
Administración de la producción
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Estudio de tiempos
Production management
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Cursograma analítico tipo material
Cursograma sinóptico
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Eficacia
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Como punto de partida, se analizó el trabajo realizado por Martínez1, en el cual por primera vez en la empresa cinsa-yumbo se estableció una normalización (estudio de métodos y tiempos) a las líneas de producción y mantenimiento en el año 2013. En el desarrollo, se identificaron y examinaron las actividades productivas para determinar su secuencia, modo y lugar en la que se ejecutaban. Luego para cada línea o proceso, se midió el tiempo necesario para cada una de estas y así establecer el tiempo que requiere 1 unidad en estar terminada, la capacidad productiva y la cantidad necesaria de colaboradores. Entre los aportes para aumentar la productividad, se propuso un balanceo de líneas, lo cual reduce tiempos muertos o de embotellamiento para poder cumplir con la demanda de los clientes a bajos costos de producción referentes a la mano de obra directa (M.O.D). En la actualidad, la empresa ha expresado que se están presentando variaciones en relación con la normalización realizada en el año 2013, esto quiere decir que existe una desactualización de la información, la cual está afectando negativamente las utilidades que se generan por cada cilindro terminado. Por lo tanto, se plantea una actualización de esta normalización en las líneas o procesos para la producción y mantenimiento de cilindros metálicos en la empresa cinsa con sede en el municipio de yumbo, valle del cauca. Se busca lograr esto mediante el estudio de métodos y tiempos sugerida por la OIT2. Las demandas que la empresa atiende son en base a diferentes referencias o también llamadas capacidades de cilindros metálicos, para clientes como Colgas, Montagas, entre otros. Para el desarrollo del presente documento, inicialmente se recolectó información cualitativa y cuantitativa, de la cual se obtuvo el diagnóstico actual de los procesos o flujos productivos mediante las herramientas de registro y análisis, como lo es el cursograma sinóptico, cursograma analítico tipo material, entre otros bajo el lenguaje o norma A.S.M.E. Luego por medio de la técnica del interrogatorio, se encontraron aquellos problemas que afectan la eficiencia y eficacia de los procesos, lo que dio lugar a sugerir nuevos métodos de trabajo para reducir tiempos de ciclo. Después se establecieron los tiempos tipo o estándar. Además, se tuvieron en cuenta recorridos de reprocesos y por rechazos. Finalmente se evaluaron indicadores como lo son de eficiencia y costo de la mano de obra directa, que permitieron medir el impacto o beneficio que ofrecen las propuestas de mejoramiento a los procesos o líneas para la producción y mantenimiento de cilindros metálicos. |
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Entre los aportes para aumentar la productividad, se propuso un balanceo de líneas, lo cual reduce tiempos muertos o de embotellamiento para poder cumplir con la demanda de los clientes a bajos costos de producción referentes a la mano de obra directa (M.O.D). En la actualidad, la empresa ha expresado que se están presentando variaciones en relación con la normalización realizada en el año 2013, esto quiere decir que existe una desactualización de la información, la cual está afectando negativamente las utilidades que se generan por cada cilindro terminado. Por lo tanto, se plantea una actualización de esta normalización en las líneas o procesos para la producción y mantenimiento de cilindros metálicos en la empresa cinsa con sede en el municipio de yumbo, valle del cauca. Se busca lograr esto mediante el estudio de métodos y tiempos sugerida por la OIT2. Las demandas que la empresa atiende son en base a diferentes referencias o también llamadas capacidades de cilindros metálicos, para clientes como Colgas, Montagas, entre otros. Para el desarrollo del presente documento, inicialmente se recolectó información cualitativa y cuantitativa, de la cual se obtuvo el diagnóstico actual de los procesos o flujos productivos mediante las herramientas de registro y análisis, como lo es el cursograma sinóptico, cursograma analítico tipo material, entre otros bajo el lenguaje o norma A.S.M.E. Luego por medio de la técnica del interrogatorio, se encontraron aquellos problemas que afectan la eficiencia y eficacia de los procesos, lo que dio lugar a sugerir nuevos métodos de trabajo para reducir tiempos de ciclo. Después se establecieron los tiempos tipo o estándar. Además, se tuvieron en cuenta recorridos de reprocesos y por rechazos. Finalmente se evaluaron indicadores como lo son de eficiencia y costo de la mano de obra directa, que permitieron medir el impacto o beneficio que ofrecen las propuestas de mejoramiento a los procesos o líneas para la producción y mantenimiento de cilindros metálicos.As a starting point, the work carried out by Martínez was analyzed, in which for the first time in the cinsa-yumbo company a normalization (study of methods and times) was established for the production and maintenance lines in 2013. In the development, the productive activities were identified and examined to determine their sequence, mode and place in which they were executed. Then for each line or process, the time required for each of these was measured and thus establish the time required for 1 unit to be completed, the productive capacity and the necessary number of collaborators. Among the contributions to increase productivity, a balancing of lines was proposed, which reduces downtime or bottlenecks in order to meet customer demand at low production costs related to direct labor (M.O.D). Currently, the company has stated that there are variations in relation to the normalization carried out in 2013, this means that there is an outdated information, which is negatively affecting the profits generated by each finished cylinder. Therefore, an update of this standardization is proposed in the lines or processes for the production and maintenance of metal cylinders in the cinsa company based in the municipality of yumbo, valle del cauca. It seeks to achieve this through the study of methods and times suggested by the ILO. The demands that the company meets are based on different references or also called metallic cylinder capacities, for clients such as Colgas, Montagas, among others. For the development of this document, qualitative and quantitative information was initially collected, from which the current diagnosis of the productive processes or flows was obtained through the recording and analysis tools, such as the synoptic flowchart, material-type analytical flowchart, among others. others under the language or standard A.S.M.E. Then, through the interrogation technique, those problems that affect the efficiency and effectiveness of the processes were found, which led to the suggestion of new work methods to reduce cycle times. Then the type or standard times were established. In addition, reprocessing and rejection routes were taken into account. Finally, indicators such as efficiency and cost of direct labor were evaluated, which allowed measuring the impact or benefit offered by the improvement proposals to the processes or lines for the production and maintenance of metal cylindersPasantía institucional (Ingeniero Industrial)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2022PregradoIngeniero(a) Industrial80 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería IndustrialDepartamento de Operaciones y SistemasFacultad de IngenieríaCaliDerechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2022https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingeniería IndustrialAdministración de la producciónIngeniería de métodosEstudio de tiemposProduction managementMethods engineeringTime studyCursograma analítico tipo materialCursograma sinópticoEficienciaEficaciaTiempo tipoTiempo estándarTiempo de cicloCosto de la mano de obra directaNormalización del trabajo para las líneas de producción y mantenimiento de cilindros metálicos de la empresa Cinsa – YumboTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32Sánchez Camacho, J. 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