Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A

En la actualidad las organizaciones se desarrollan de manera muy acelerada y cada vez su exigencia competitiva es mayor, comparada con aquellas que aún no asume el reto de la economía global, este desafío implica reducción de tiempos, control de inventarios, mejora de procesos, aumento de calidad y...

Full description

Autores:
Hernandez Vivas, Jose
Mendez Vanegas, Lizbeth
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/8882
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/8882
Palabra clave:
Manugturing
Control de calidad
Motores
TG 2012 IIN 8882
Rights
closedAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
id COOPER2_e641ca7e73bcb9b8fc492b09e75f6726
oai_identifier_str oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/8882
network_acronym_str COOPER2
network_name_str Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
title Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
spellingShingle Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
Manugturing
Control de calidad
Motores
TG 2012 IIN 8882
title_short Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
title_full Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
title_fullStr Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
title_full_unstemmed Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
title_sort Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A
dc.creator.fl_str_mv Hernandez Vivas, Jose
Mendez Vanegas, Lizbeth
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Nova, Nestor
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Hernandez Vivas, Jose
Mendez Vanegas, Lizbeth
dc.subject.spa.fl_str_mv Manugturing
Control de calidad
Motores
topic Manugturing
Control de calidad
Motores
TG 2012 IIN 8882
dc.subject.classification.spa.fl_str_mv TG 2012 IIN 8882
description En la actualidad las organizaciones se desarrollan de manera muy acelerada y cada vez su exigencia competitiva es mayor, comparada con aquellas que aún no asume el reto de la economía global, este desafío implica reducción de tiempos, control de inventarios, mejora de procesos, aumento de calidad y reducción del ausentismo, con la aplicación de lean manufacturig, (manufactura esbelta) se propone el incremento de la productividad, elimina tiempos muertos o aquellas operaciones que no le den un valor agregado al producto, tomando como guía la utilización de células de trabajo, (el cual se describe en el capítulo III). En el área de bobinado de motores antes de la implementación de la célula piloto, se observaba incumplimiento de la producción debido a un alto stock de producto en proceso, baja calidad en la elaboración del proceso del motor, ausentismo generado por movimientos repetitivos por el desarrollo de las actividades una a una por cada operario, y problemas con la entrega a tiempo de cada producto a la siguiente área (montaje), provocando aumento del costo de fabricación por la realización de horas extras resultantes del reproceso de motores en la línea de trabajo. La propuesta que se hace para disminuir los tiempos de fabricación y la entrega a tiempo del producto es la implementación de una célula piloto de trabajo, la cual no genera una inversión adicional, por la utilización de la misma infraestructura entre otros. La célula piloto se diseñó de acuerdo a la cantidad de operaciones realizadas en la línea de producción, tomando como base el tiempo estándar de cada una y la cantidad de operarios que se necesitaba para el desarrollo de cada actividad. Con la implementación de la célula piloto de trabajo se requirió capacitar a cada uno de los operarios para que aprendieran a realizar todas las tareas de tal manera que fuera flexible su ejecución y no depender de cada operario en hacer una actividad en especial. Con el análisis estadístico de los tiempos realizados, se logróeliminar los tiempos muertos o aquellas operaciones que no añaden un valor agregado al producto. Después de ocho meses de haber implementado la célula piloto de trabajo y el control de los tiempos de ejecución, surge un nuevo tiempo estándar, logrando una disminución de 16 minutos en las actividades analizadas, disminuye un porcentaje en el índice de ausentismo, ya que los movimientos no son repetitivos, se mejora la calidad del producto, el alto stock de materiales en la línea, la entrega a tiempo a la siguiente área (montaje) y aporta con una reducción de costos, obteniendo así un aumento en la capacidad de producción y terminando con éxito el proyecto.
publishDate 2012
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2012
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2019-05-11T16:31:24Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2019-05-11T16:31:24Z
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12494/8882
dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv Hernandez Vivas, J., y Mendez Vanegas, L.,(2012). Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A. (tesis d e pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8882
url https://hdl.handle.net/20.500.12494/8882
identifier_str_mv Hernandez Vivas, J., y Mendez Vanegas, L.,(2012). Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A. (tesis d e pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8882
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Ferré M. Rafael, La fábrica flexible, colección productiva, Marcombo, España, 1988, Pág. 9.
Enderson B.A., Larco J.L., Martin S.H., Lean transformation: How to change your business into a Lean Enterprise, The Oklea Press, 1a. Edition, Nueva York, 1999, page 19.
Lean Thinking Principles and Related Topics – Manitoba Quality Network (QNET) Web Site –www.qnet.mb.ca, 2006
El Sistema de Producción Toyota, como filosofía de trabajo, tiene sus orígenes en la industria textil y en particular en la creación de un telar automático (cerca del año 1900 por Sakichi Toyoda) cuyo objetivo es mejorar la vida de los operarios liberándolos de las tareas repetitivas
The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, by Womack, James Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. pgs. 11 a 20
James P., Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. pgs. 11 a 20 6 http://www.bizmanualz.com/articles/07-14-05_lean_thinking.html, 2006 5
Allen John, et al, Lean Manufacturing: A plant floor guide, Society of Manufacturing Engineers, U.S.A., 2001.pgs. 3 a 21
Lubber Richard T., Just in Time Manufacturing: an aggressive manufacturing strategy, McGraw Hill, U.S.A, 1998, Pág. 87.
The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, by Womack, James P., Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. Pág. 126.
Franco,MarcoA.,Kaizen:cambioparamejorar,www.sht.com.ar/archivo/Management/ Kaizen.htm
Blanchard K., “Empowerment”, Editorial Norma Welkins R., “Empowered Teams”, Josser Bass PublishersPasmore W, “Developing Self Managing Work Teams”, Compensation & Benefits Review
Estadística descriptiva Ciro Bernardino editorial mc pág. 116
Documento: SQME400H01.303 Copyright © Siemens AG 2011 Al Rights Reservad Página 5 de DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO No puede ser copiado o reproducido
OIT, Introducción29 OIT, Introducción al Estudio del Trabajo, México, Editorial Limusa, tercera edición, 1993, p.415
Vaughn, Richard C., Introducción a la Ingeniería Industrial., México, Ed. Reverte, 1981, pgs.77-92
www.slideshare.net/Joel_0007/clulas-de-manufactura
Sekine, Kenichi, “Diseño de Células de Fabricación”, Productivity, Pórtland Oregón, 1993,pags. 4 a 18
Sekine, Kenichi, “Diseño de Células de Fabricación, Productivity”, Pórtland Oregón, 1993, pagas. 4 a 18
Yasuhiro Monden, “Toyota Production System: an integrated approach to Just In Time”, Institute of Industrial Engineers, 3rd edition, U.S.A., 1989
Célula de manufactura Familia IV (64-700-0002... Portland Oregon, 1993, pags. 4 a 18 23 http://www.rtcollectors.com/LEAN%20101%20 Rev.pps·#289, 48, manufactura celula.
Sekine, Kenichi, “Diseño de Célula de Fabricación, Productivity”, Portland Oregón, 1993, págs. 4 a 18
William Lareau, Kaufman, Kaizen: Cómo controlar y reducir los costos de gestión en la empresa, FC Editorial, Madrid, 1997, págs. 20 a 31.
Kogyo Shimbun, Nikkan, Poka-yoke- Mejorando la calidad del producto evitando los defectos, Pórtland, Oregon, Productivity Press, 1990. Págs.: 1 a 28 21
Jiménez Parras, Pedro A., Evaluación y homologación de suministradores- estrategia de aprovisionamiento, España, Madrid, Fundación Confemetal, 2000, pág. 53 a 56.
también conocida como traducción dinámica, es una técnica para mejorar el rendimiento de sistemas de programación Teoría Justo a Tiempo
Womack J.P., Jones T.D., and Lean Thinking: Banish Waste and create Wealth in your corporation, free press, 2a. Edición, 2003.
Henderson, B.A., et al, Lean transformation: How change your business into a lean enterprise, Oklea Press, 1a. Edition, New York, 1999, pgs. 23 a 36 12
Henderson, B.A., et al, Lean transformation: How change your business into a lean enterprise, Oklea Press, 1a. Edition, New York, 1999, pgs. 23 a 36
Alonso García, Ángel, Conceptos De Organización Industrial, serie Productiva, Marcombo, S.A., primer edición, 1998, Barcelona, pág. 145
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
rights_invalid_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
eu_rights_str_mv closedAccess
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Industrial, Bogotá
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Industrial
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Bogotá
institution Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0731c96e-ccb5-4794-88d8-dc74be5649e6/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/1cde86cb-d90f-4a59-b1a9-f5e1a79c0126/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c59c8f88-524a-433a-93ff-ef0fb9b85b60/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9a1f7863-3b58-43c6-b423-64ab9d64d93d/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 843d2ca5f2086004cc9591da4db030d5
3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45
49d4eb6b99d77029d9d4461814dd0804
77ec9c127d4b1ed0d0fd1b3380e45a75
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1808788925035053056
spelling Nova, NestorHernandez Vivas, JoseMendez Vanegas, Lizbeth2019-05-11T16:31:24Z2019-05-11T16:31:24Z2012https://hdl.handle.net/20.500.12494/8882Hernandez Vivas, J., y Mendez Vanegas, L.,(2012). Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.A. (tesis d e pregrado). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/8882En la actualidad las organizaciones se desarrollan de manera muy acelerada y cada vez su exigencia competitiva es mayor, comparada con aquellas que aún no asume el reto de la economía global, este desafío implica reducción de tiempos, control de inventarios, mejora de procesos, aumento de calidad y reducción del ausentismo, con la aplicación de lean manufacturig, (manufactura esbelta) se propone el incremento de la productividad, elimina tiempos muertos o aquellas operaciones que no le den un valor agregado al producto, tomando como guía la utilización de células de trabajo, (el cual se describe en el capítulo III). En el área de bobinado de motores antes de la implementación de la célula piloto, se observaba incumplimiento de la producción debido a un alto stock de producto en proceso, baja calidad en la elaboración del proceso del motor, ausentismo generado por movimientos repetitivos por el desarrollo de las actividades una a una por cada operario, y problemas con la entrega a tiempo de cada producto a la siguiente área (montaje), provocando aumento del costo de fabricación por la realización de horas extras resultantes del reproceso de motores en la línea de trabajo. La propuesta que se hace para disminuir los tiempos de fabricación y la entrega a tiempo del producto es la implementación de una célula piloto de trabajo, la cual no genera una inversión adicional, por la utilización de la misma infraestructura entre otros. La célula piloto se diseñó de acuerdo a la cantidad de operaciones realizadas en la línea de producción, tomando como base el tiempo estándar de cada una y la cantidad de operarios que se necesitaba para el desarrollo de cada actividad. Con la implementación de la célula piloto de trabajo se requirió capacitar a cada uno de los operarios para que aprendieran a realizar todas las tareas de tal manera que fuera flexible su ejecución y no depender de cada operario en hacer una actividad en especial. Con el análisis estadístico de los tiempos realizados, se logróeliminar los tiempos muertos o aquellas operaciones que no añaden un valor agregado al producto. Después de ocho meses de haber implementado la célula piloto de trabajo y el control de los tiempos de ejecución, surge un nuevo tiempo estándar, logrando una disminución de 16 minutos en las actividades analizadas, disminuye un porcentaje en el índice de ausentismo, ya que los movimientos no son repetitivos, se mejora la calidad del producto, el alto stock de materiales en la línea, la entrega a tiempo a la siguiente área (montaje) y aporta con una reducción de costos, obteniendo así un aumento en la capacidad de producción y terminando con éxito el proyecto.Today organizations are developing very rapidly and increasingly competitive its demand is higher compared to those not yet accepted the challenge of the global economy, this challenge involves time reduction, inventory control, process improvement, increased quality and reduced absenteeism, applying manufacturing lean (lean manufacturing) is proposed to increase productivity, eliminate downtime or operations that do not give added value to the product, guided by the use of cells work (which is described in Chapter III). In the area of motor winding before the implementation of the pilot cell, observed production failure due to a high in-process stock, low quality in the elaboration process of the engine, repetitive absenteeism generated by the development activities individually by each operator, and problems with timely delivery of each product to the next area (assembly), leading to increased cost of manufacturing performing overtime resulting from the reprocessing of engines in the line of work . The proposal is to reduce manufacturing time and on-time delivery of the product is the implementation of a pilot cell work, which does not generate an additional investment by usingthesameinfrastructureamongothers. The pilot cell was designed according to the number of operations on the production line, based on the standard time of each and the number of workers was needed for the developmentofeachactivity. With the implementation of pilot cell work is required to enable each operator to learn how to perform all the tasks so that was flexible and not dependent on execution of each operatortomakeaparticularactivity. With the statistical analysis of the time made, it was possible to eliminate downtime or operations that do not add to the product added value. After eight months of pilot cell implemented work and control of execution times, there is a new standard time, achieving a reduction of 16 minutes in the activities analyzed, a percentage decrease in the rate of absenteeism, as are repetitive movements, improves product quality, the high stock of materials on the line, on-time delivery to the next area (assembly) and contributes to cost reduction, thus obtaining an increase in production capacity and successfully completing the project.Capitulo I. -- Planteamiento del problema. -- Delimitación del problema. -- Justificación. -- Objetivos. -- Estructura de la monografía. -- Capítulo II -- Antecedentes Históricos. -- Aplicación de siemens en lean Manufacturing. -- Causas de la organización. -- Consecuencias. -- Alternativas de solución. -- Alcance. -- Generalidades y situación actual de la empresa. -- Siemens Organización. -- Siemens en Colombia. -- Siemens Manufacturan. -- Visión Siemens Colombia. -- Misión de Siemens Colombia. -- Hipótesis. -- Capitulo III. -- Marco Metodológico. -- Referentes teóricos. -- Fundamentos de la manufactura esbelta. -- El entorno global y la competencia empresarial. -- Que es la manufactura esbelta. -- Pensamiento esbelto. -- Principios básicos para implementar la. -- Manufactura esbelta. -- Reducción de nivel de rotación de inventarios. -- Herramientas técnicas de la manufactura. -- Las 5 s”. -- Justo a tiempo. -- Mapeo de Procesos. -- Tipos de inspección. -- Control estadístico de proceso. -- Cinco elementos de la producción. -- Que es poka yoka. -- Tipos de poka yoka. -- Características de poka yoka. -- Célula de Manufactura. -- Que es Célula de Manufactura. -- Ventajas de la distribución por célula. -- Proceso de diseño célula de trabajo. -- Tipos básicos de lay-out. -- CAPITULO IV. -- Descripción proceso actual de fabricación de motores. -- Descripción de cada proceso. -- Programación de Maquina. -- Preparación aislamientos y Cables conexión. -- Inserión aislamientos ranuras. -- Inserción de bobinas. -- Soldar conexión. -- Prensado tapas de ranura. -- Impregnar con barniz. -- Diagnostico Preliminar. -- Estudio de tiempo. -- Ventajas estudio de tiempo. -- Resultado estadística descriptiva. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo enero. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo febrero. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Marzo. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Abril. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Mayo. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Junio. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Julio. -- Resultado toma de datos, toma de tiempo Agosto. -- Diagrama de flujo actual. -- Diagrama de flujo propuesto. -- Diseño Estadístico. -- Variables diseño estadístico. -- Fases del diseño estadístico. -- Selección de los factores. -- Selección de variable de respuesta. -- Realización de experimento. -- Análisis de datos. -- Análisis variaciones. -- Descripción estadística de la toma, tiempos de datos. -- Análisis tiempo estándar. -- Prueba t para medias. -- Análisis prueba t para medias. -- Análisis tiempo nuevo. -- Diseño de célula de trabajo layout. -- Mapa de proceso antes de implementación célula. -- Mapa de proceso después de implementación. -- Mapa de proceso área de bobinado motores. -- Implementación célula de trabajo. -- Elementos de medición de productividad de célula. -- Obtención y comparación de resultados. -- Análisis de los datos obtenidos. -- Análisis estadístico amarrado Bs. -- Conexión. -- Soldadura. -- Amarrado As. -- Comparativo tiempo estándar, tiempo nuevo. -- Estudio de costos. -- Costos de utilidad. -- Grafica costos comparativos. -- Costos de implementar célula. -- Ausentismos. -- Conclusiones. – referencias. -- Bibliograficas.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Industrial, BogotáIngeniería IndustrialBogotáManugturingControl de calidadMotoresTG 2012 IIN 8882Diseño e implementación de una célula de trabajo piloto para reducir el tiempo de fabricación de motores tipo 1la7 112 en el proceso de bobinado de la empresa Siemens Manufacturing S.ATrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbFerré M. Rafael, La fábrica flexible, colección productiva, Marcombo, España, 1988, Pág. 9.Enderson B.A., Larco J.L., Martin S.H., Lean transformation: How to change your business into a Lean Enterprise, The Oklea Press, 1a. Edition, Nueva York, 1999, page 19.Lean Thinking Principles and Related Topics – Manitoba Quality Network (QNET) Web Site –www.qnet.mb.ca, 2006El Sistema de Producción Toyota, como filosofía de trabajo, tiene sus orígenes en la industria textil y en particular en la creación de un telar automático (cerca del año 1900 por Sakichi Toyoda) cuyo objetivo es mejorar la vida de los operarios liberándolos de las tareas repetitivasThe Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, by Womack, James Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. pgs. 11 a 20James P., Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. pgs. 11 a 20 6 http://www.bizmanualz.com/articles/07-14-05_lean_thinking.html, 2006 5Allen John, et al, Lean Manufacturing: A plant floor guide, Society of Manufacturing Engineers, U.S.A., 2001.pgs. 3 a 21Lubber Richard T., Just in Time Manufacturing: an aggressive manufacturing strategy, McGraw Hill, U.S.A, 1998, Pág. 87.The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production, by Womack, James P., Daniel T. Jones, and Daniel Roos, New York: Rawson and Associates; 1990. Pág. 126.Franco,MarcoA.,Kaizen:cambioparamejorar,www.sht.com.ar/archivo/Management/ Kaizen.htmBlanchard K., “Empowerment”, Editorial Norma Welkins R., “Empowered Teams”, Josser Bass PublishersPasmore W, “Developing Self Managing Work Teams”, Compensation & Benefits ReviewEstadística descriptiva Ciro Bernardino editorial mc pág. 116Documento: SQME400H01.303 Copyright © Siemens AG 2011 Al Rights Reservad Página 5 de DOCUMENTO DE USO INTERNO EXCLUSIVO No puede ser copiado o reproducidoOIT, Introducción29 OIT, Introducción al Estudio del Trabajo, México, Editorial Limusa, tercera edición, 1993, p.415Vaughn, Richard C., Introducción a la Ingeniería Industrial., México, Ed. Reverte, 1981, pgs.77-92www.slideshare.net/Joel_0007/clulas-de-manufacturaSekine, Kenichi, “Diseño de Células de Fabricación”, Productivity, Pórtland Oregón, 1993,pags. 4 a 18Sekine, Kenichi, “Diseño de Células de Fabricación, Productivity”, Pórtland Oregón, 1993, pagas. 4 a 18Yasuhiro Monden, “Toyota Production System: an integrated approach to Just In Time”, Institute of Industrial Engineers, 3rd edition, U.S.A., 1989Célula de manufactura Familia IV (64-700-0002... Portland Oregon, 1993, pags. 4 a 18 23 http://www.rtcollectors.com/LEAN%20101%20 Rev.pps·#289, 48, manufactura celula.Sekine, Kenichi, “Diseño de Célula de Fabricación, Productivity”, Portland Oregón, 1993, págs. 4 a 18William Lareau, Kaufman, Kaizen: Cómo controlar y reducir los costos de gestión en la empresa, FC Editorial, Madrid, 1997, págs. 20 a 31.Kogyo Shimbun, Nikkan, Poka-yoke- Mejorando la calidad del producto evitando los defectos, Pórtland, Oregon, Productivity Press, 1990. Págs.: 1 a 28 21Jiménez Parras, Pedro A., Evaluación y homologación de suministradores- estrategia de aprovisionamiento, España, Madrid, Fundación Confemetal, 2000, pág. 53 a 56.también conocida como traducción dinámica, es una técnica para mejorar el rendimiento de sistemas de programación Teoría Justo a TiempoWomack J.P., Jones T.D., and Lean Thinking: Banish Waste and create Wealth in your corporation, free press, 2a. Edición, 2003.Henderson, B.A., et al, Lean transformation: How change your business into a lean enterprise, Oklea Press, 1a. Edition, New York, 1999, pgs. 23 a 36 12Henderson, B.A., et al, Lean transformation: How change your business into a lean enterprise, Oklea Press, 1a. Edition, New York, 1999, pgs. 23 a 36Alonso García, Ángel, Conceptos De Organización Industrial, serie Productiva, Marcombo, S.A., primer edición, 1998, Barcelona, pág. 145PublicationORIGINAL2012_diseno_celula_tiempo.pdf2012_diseno_celula_tiempo.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2008789https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0731c96e-ccb5-4794-88d8-dc74be5649e6/download843d2ca5f2086004cc9591da4db030d5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/1cde86cb-d90f-4a59-b1a9-f5e1a79c0126/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD52THUMBNAIL2012_diseno_celula_tiempo.pdf.jpg2012_diseno_celula_tiempo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2986https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/c59c8f88-524a-433a-93ff-ef0fb9b85b60/download49d4eb6b99d77029d9d4461814dd0804MD53TEXT2012_diseno_celula_tiempo.pdf.txt2012_diseno_celula_tiempo.pdf.txtExtracted texttext/plain101933https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9a1f7863-3b58-43c6-b423-64ab9d64d93d/download77ec9c127d4b1ed0d0fd1b3380e45a75MD5420.500.12494/8882oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/88822024-08-10 21:27:01.816restrictedhttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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